節(jié)能降耗是企業(yè)的生存之本。樹立“點點滴滴降成本、分分秒秒增效益”的節(jié)能意識,以最好的節(jié)能管理模式,實現(xiàn)公司節(jié)能效益最大化,是我們竭盡全力追求的目標。
包頭希鋁熱電部是高耗能部門,集團各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視節(jié)能工作,鼓勵所有員工參與節(jié)能降耗行動,想盡一切辦法采取有效節(jié)能措施,在節(jié)能降耗上大做文章,做好文章。今年1、2號機組A級檢修期間,包頭希鋁熱電部燃環(huán)檢修工區(qū)與燃除脫硫工區(qū)利用停機的有利時機,聯(lián)手打造了1號脫硫系統(tǒng)增壓風(fēng)機增加旁路煙道項目,這是熱電部今年自主研發(fā)的節(jié)能降耗項目,投運之后收效顯著。
改造前,電廠一期1號、2號、3號爐煙氣,通過脫硫系統(tǒng)兩臺增壓風(fēng)機增壓后進入脫硫塔,從煙囪排出。增壓風(fēng)機電機功率為2000千瓦,按照每臺增壓風(fēng)機每年運行8400小時計算,年耗電量約為3360萬千瓦時。為了達到節(jié)能降耗的目標,該項目的提出者,發(fā)電二工區(qū)副工區(qū)長王振明曾試想增壓風(fēng)機和引風(fēng)機協(xié)調(diào)調(diào)整的可行性,也就是降低增壓風(fēng)機出力、提高引風(fēng)機出力,最終達到停運增壓風(fēng)機、由引風(fēng)機替代增壓風(fēng)機運行。不過經(jīng)過多次試驗,項目組發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機調(diào)整余量不大、且增壓風(fēng)機入口倒葉存在振動現(xiàn)象,影響增壓風(fēng)機安全運行,試驗也因此停止。之后,王振明工區(qū)長與兄弟電廠專業(yè)人員進行經(jīng)驗交流,并結(jié)合公司熱電部運行現(xiàn)狀,大膽提出了增設(shè)增壓風(fēng)機旁路和引風(fēng)機提效的建議。
經(jīng)過燃環(huán)檢修工區(qū)與燃除脫硫工區(qū)技術(shù)組成員反復(fù)論證,模擬試驗,趁著今年1、2號機組A級檢修期,項目人員在脫硫系統(tǒng)A、B側(cè)增壓風(fēng)機出入口煙道增加旁路煙道,將增壓風(fēng)機出入口煙道直接連通,并在每側(cè)煙道增加兩臺煙氣擋板門,通過擋板門的開關(guān)達到調(diào)整煙氣流通走向的目的。改造后,運行人員根據(jù)煙氣量及鍋爐煙氣負壓情況盡量減少,甚至不使用增壓風(fēng)機,從而降低設(shè)備運行能耗及設(shè)備維護費用。初步統(tǒng)計,此項技術(shù)創(chuàng)新,一年可節(jié)約電費840萬元,年節(jié)省設(shè)備維護費及人工費12萬元。
東方希望的綠色發(fā)展理念,遵循節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本方針。近年來,公司把節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展作為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重點工作,累計投資5億元對設(shè)備進行升級改造,成為包頭市第 一家完成機組脫硝工程、第 一家取消脫硫煙氣旁路、第 一家完成煤場全封閉、率先實施超低排放改造的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)。節(jié)能降耗不僅是集團的一項重要工作,而且還是一項長期工作,因為節(jié)能降耗就意味著增效,只有增效才能創(chuàng)造企業(yè)相對優(yōu)勢。
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