歐姆龍PLC系列在汽車行業壓力機上的應用(2)
2、利用游標卡尺測量傳動軸旋轉一圈時滑塊實際移動的距離,得出傳動系數。反復測量幾次后求平均值,提高傳動系數的計算精度。
3、經過程序的運算,將傳動圈數乘以傳動系數,就可以得出滑塊調整高度的當前值,再通過歐姆龍PLC將數值以BCD碼的形式,在歐姆龍PLC的輸出模塊(OC222), 以繼電器形式輸出。程序見下圖4。
在現場壓力機滑塊調整需要顯示四位數,我們在歐姆龍PLC(型號:CQM1H-CPU21)后面再加一個16點的輸出模塊(OC222),用四個輸出點來顯示一位數字,就可以正常顯示這四位數。
圖4
4、為了提高檢測精度,需要在程序里做采取一些措施,防止錯誤信號的輸入影響PLC的正常檢測,程序見下圖5。
圖5
5、同時需要在程序里設置上下軟限位來控制滑塊調整的行程,防止硬件限位不起作用而發生超行程現象。程序見下圖6。
圖6 上下軟限位程序
四、結束語
此方案在奇瑞公司沖壓四車間應用成功之后,迅速向沖壓二車間推廣,同樣也取得了成功,不僅解決了滑塊高度顯示的問題,也節省了改造成本。在奇瑞公司新建的沖壓生產線,此方案可以作為標準解決方案應用,從源頭解決類似問題。
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