基于歐姆龍PLC的旋臂采樣機自動控制系統設計(1)
1 引言
隨著國民經濟的發展,原煤耗用量持續增長。近兩年來,全國煤炭資源出現了供應緊張的局面,尤其是電力用煤全面告急,部分電廠陷入了停機待煤的尷尬境地;同時,由于電煤供應日趨市場化、多元化,造成煤質波動幅度增大,煤種雜、入爐煤質控制難度加大,使發電廠鍋爐燃煤偏離設計煤種,鍋爐穩定燃燒受到破壞,引發的設備缺陷明顯增多,嚴重影響了鍋爐安全經濟穩定運行。火力發電行業的主要原料——煤炭,逐步全面推向市場,價格也隨之開放,煤炭的費用在火力發電廠的成本已占70~80%的份額;焦化行業也面臨著同樣困境。因此,對煤炭質量的檢測,已也引起火力發電、焦化行業的高度重視。以前的檢測是工作人員到煤廠隨機采取一份煤樣送往化驗室化驗,化驗室根據此樣品的化驗結果核算成本。這樣的采樣方法既浪費時間,工作環境較差,樣品的代表性準確性不高,從而使自動化設備采樣替代人工采樣勢在必行。進入90年代,入場煤采制樣設備(汽車入場煤,火車入場煤)達到了迅速發展。同時,自動化技術在入場煤采制樣設備的廣泛運用,極大地把工人從繁雜的體力勞動和不安全的工作環境中解放出來,顯著地改善了工人的工作環境和提高了工人的工作效率。針對這種情況,我公司研發出一種新型全自動旋臂采樣機,該設備在山西長治地區焦化行業投入應用后,取得了良好的經濟效益。
入場煤旋臂采樣機是焦化、火電行業的一個重要采樣設備。為了保護設備,在采樣時必須有效的控制其回轉角度在規定的范圍之內,因此設置了回轉保護裝置。傳統的保護裝置是在回轉體的下部安裝行程開關,此開關易損壞,使設備的回轉保護失效。我公司在對山西屯留焦化廠旋臂采樣機的設計過程中,利用可編程計數器的高速計數器功能配合旋轉編碼器的使用,有效地實現了對回轉角度的測量和對設備的回轉保護,提高了設備的可靠性、準確性,使旋臂采樣機所采樣品更具有代表性。下面將從旋轉編碼器的機械安裝、電氣接線、plc的組態、計算機自動控制等幾個方面進行介紹。
2 旋臂采樣機機械組成部分及工作原理
2.1 機械部分
旋臂采樣機機械部分由支架、平臺、旋臂、小車走行機構、升降機構、螺旋采樣機構組成。
2.2 控制系統及工作原理
本系統采用pii的研華工控機,捷瑞公司的rs232轉rs322/485工業通訊卡,數據庫采用與工廠信息管理系統相一致數據庫visual foxpro6.0,采用視頻捕捉卡,圖像分割器及閉路監控系統。現場檢測儀表對生產中各個參數自動、連續地進行檢測,同時將信號反饋給現場plc和上位機,并在上位機顯示器上顯示出來;plc和上位機比較程序中設定的工藝參數,自動地調節某臺設備的工況(啟動、停止)及存儲煤質數據,從而自動滿足生產過程需要。
采用歐姆龍公司歐姆龍c200系列可編程控制器為控制核心,另有兩塊i/o模塊,一塊輸出模塊,一塊8輸入的模擬量轉換模塊,用于轉換在線分析儀檢測到的數據。各種開關量及模擬量輸入到plc后,由上位機發出執行指令,plc經過運算后,將其運算結果輸出到電機、電動液壓推桿等執行機構。硬件部分還采用了歐姆龍接近開關。其控制原理圖如圖1所示。
本系統采用了北京亞控科技發展有限公司的組態王6.0作為組態軟件,通過plc編程口與上位機通信。組態王6.0是運行于microsoft bbbbbbs nt / xp 中文平臺的全中文界面的組態軟件,采用了多線程、com組件等新技術,能夠實現適時多任務,具有開放的程序接口,可以自由地存取數據,且與各種關系數據庫能夠完整連接。
(2)系統功能
本系統的操作完全由上位機完成,操作人員運用鼠標點擊要操作的對象,上位機通過組態王6.0將指令傳遞給plc,plc經過運算后決定要進行的工作。系統設置了兩種工作方式:手動運行、自動運行。
3 回轉保護及實現過程
旋臂采樣機核心技術部分是回轉部分,當采樣時,圈定采樣區域,出現采樣點位后,采樣點的坐標一經確定,坐標(x,y)的數值也就確定,橫坐標通過旋臂角度確定,通過公式y=ktgβ,其中系數k由減速機的減速比和電機轉速確定,β為旋轉角度。采用plc控制,其原理是利用與回轉機構連接的編碼器向plc發出脈沖,plc通過接收的脈沖信號進行高速計數,當與回轉角度對應的脈沖超出所規定的范圍時,plc根據組態邏輯對回轉液壓電機進行相應的控制,從而達到保護設備的要求。小車縱向行走直接通過編碼器向plc發出脈沖,plc通過接收的脈沖信號進行高速計數,根據上位機所賦值進行調節。
3.1 編碼器的機械連接
回轉驅動裝置設置在轉盤上,驅動原理為液壓電動機帶動渦輪減速機,通過聯軸器經由傳動軸,帶動小齒輪嚙合固定在門座架上的大齒輪圈使回轉部分轉動。為了使旋轉編碼器與回轉驅動裝置相連接,工程實施中的編碼器與渦輪輸出軸之間增加了連接軸,圖2為旋轉編碼器與回轉驅動裝置連接示意圖。這樣當驅動裝置帶動小齒輪嚙合大齒輪圈使回轉部分轉動的同時,也帶動旋轉編碼器旋轉,從而使回轉部分的回轉與編碼器的軸的旋轉建立了相對應的關系,也為plc對回轉電機的控制奠定了基礎。
隨著國民經濟的發展,原煤耗用量持續增長。近兩年來,全國煤炭資源出現了供應緊張的局面,尤其是電力用煤全面告急,部分電廠陷入了停機待煤的尷尬境地;同時,由于電煤供應日趨市場化、多元化,造成煤質波動幅度增大,煤種雜、入爐煤質控制難度加大,使發電廠鍋爐燃煤偏離設計煤種,鍋爐穩定燃燒受到破壞,引發的設備缺陷明顯增多,嚴重影響了鍋爐安全經濟穩定運行。火力發電行業的主要原料——煤炭,逐步全面推向市場,價格也隨之開放,煤炭的費用在火力發電廠的成本已占70~80%的份額;焦化行業也面臨著同樣困境。因此,對煤炭質量的檢測,已也引起火力發電、焦化行業的高度重視。以前的檢測是工作人員到煤廠隨機采取一份煤樣送往化驗室化驗,化驗室根據此樣品的化驗結果核算成本。這樣的采樣方法既浪費時間,工作環境較差,樣品的代表性準確性不高,從而使自動化設備采樣替代人工采樣勢在必行。進入90年代,入場煤采制樣設備(汽車入場煤,火車入場煤)達到了迅速發展。同時,自動化技術在入場煤采制樣設備的廣泛運用,極大地把工人從繁雜的體力勞動和不安全的工作環境中解放出來,顯著地改善了工人的工作環境和提高了工人的工作效率。針對這種情況,我公司研發出一種新型全自動旋臂采樣機,該設備在山西長治地區焦化行業投入應用后,取得了良好的經濟效益。
入場煤旋臂采樣機是焦化、火電行業的一個重要采樣設備。為了保護設備,在采樣時必須有效的控制其回轉角度在規定的范圍之內,因此設置了回轉保護裝置。傳統的保護裝置是在回轉體的下部安裝行程開關,此開關易損壞,使設備的回轉保護失效。我公司在對山西屯留焦化廠旋臂采樣機的設計過程中,利用可編程計數器的高速計數器功能配合旋轉編碼器的使用,有效地實現了對回轉角度的測量和對設備的回轉保護,提高了設備的可靠性、準確性,使旋臂采樣機所采樣品更具有代表性。下面將從旋轉編碼器的機械安裝、電氣接線、plc的組態、計算機自動控制等幾個方面進行介紹。
2 旋臂采樣機機械組成部分及工作原理
2.1 機械部分
旋臂采樣機機械部分由支架、平臺、旋臂、小車走行機構、升降機構、螺旋采樣機構組成。
2.2 控制系統及工作原理
本系統采用pii的研華工控機,捷瑞公司的rs232轉rs322/485工業通訊卡,數據庫采用與工廠信息管理系統相一致數據庫visual foxpro6.0,采用視頻捕捉卡,圖像分割器及閉路監控系統。現場檢測儀表對生產中各個參數自動、連續地進行檢測,同時將信號反饋給現場plc和上位機,并在上位機顯示器上顯示出來;plc和上位機比較程序中設定的工藝參數,自動地調節某臺設備的工況(啟動、停止)及存儲煤質數據,從而自動滿足生產過程需要。
采用歐姆龍公司歐姆龍c200系列可編程控制器為控制核心,另有兩塊i/o模塊,一塊輸出模塊,一塊8輸入的模擬量轉換模塊,用于轉換在線分析儀檢測到的數據。各種開關量及模擬量輸入到plc后,由上位機發出執行指令,plc經過運算后,將其運算結果輸出到電機、電動液壓推桿等執行機構。硬件部分還采用了歐姆龍接近開關。其控制原理圖如圖1所示。
圖1 自動旋臂采樣機控制系統原理圖
本系統采用了北京亞控科技發展有限公司的組態王6.0作為組態軟件,通過plc編程口與上位機通信。組態王6.0是運行于microsoft bbbbbbs nt / xp 中文平臺的全中文界面的組態軟件,采用了多線程、com組件等新技術,能夠實現適時多任務,具有開放的程序接口,可以自由地存取數據,且與各種關系數據庫能夠完整連接。
(2)系統功能
本系統的操作完全由上位機完成,操作人員運用鼠標點擊要操作的對象,上位機通過組態王6.0將指令傳遞給plc,plc經過運算后決定要進行的工作。系統設置了兩種工作方式:手動運行、自動運行。
3 回轉保護及實現過程
旋臂采樣機核心技術部分是回轉部分,當采樣時,圈定采樣區域,出現采樣點位后,采樣點的坐標一經確定,坐標(x,y)的數值也就確定,橫坐標通過旋臂角度確定,通過公式y=ktgβ,其中系數k由減速機的減速比和電機轉速確定,β為旋轉角度。采用plc控制,其原理是利用與回轉機構連接的編碼器向plc發出脈沖,plc通過接收的脈沖信號進行高速計數,當與回轉角度對應的脈沖超出所規定的范圍時,plc根據組態邏輯對回轉液壓電機進行相應的控制,從而達到保護設備的要求。小車縱向行走直接通過編碼器向plc發出脈沖,plc通過接收的脈沖信號進行高速計數,根據上位機所賦值進行調節。
3.1 編碼器的機械連接
回轉驅動裝置設置在轉盤上,驅動原理為液壓電動機帶動渦輪減速機,通過聯軸器經由傳動軸,帶動小齒輪嚙合固定在門座架上的大齒輪圈使回轉部分轉動。為了使旋轉編碼器與回轉驅動裝置相連接,工程實施中的編碼器與渦輪輸出軸之間增加了連接軸,圖2為旋轉編碼器與回轉驅動裝置連接示意圖。這樣當驅動裝置帶動小齒輪嚙合大齒輪圈使回轉部分轉動的同時,也帶動旋轉編碼器旋轉,從而使回轉部分的回轉與編碼器的軸的旋轉建立了相對應的關系,也為plc對回轉電機的控制奠定了基礎。
圖2 編碼器與回轉驅動裝置連接示意圖
本文標簽:基于歐姆龍PLC的旋臂采樣機自動控制系統設計(1)
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