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隨動系統中的PID調節分析

想當初,偶自學了計算機專業,一心想找個軟件開發的工作,記得那時最火的還是數據庫方面的軟件開發,有一次去計算機研究所面試,人家問我會PB嗎?我說只會VB,然后人家就給我講了一通想搞軟件需要有什么什么樣的基礎。。。。,再然后我就回家等著了。后來,卻機緣巧合的走上了自動化控制這條道路。

回想起這十多年的從業經歷,由于不是學自動化控制專業的,所以碰到了無數的難題(相對于當時來講),好在沒有咱工程師解決不了的事,每次都在經歷了挫折與成功的反復磨練后,最終實現了控制要求。下面就講講我在隨動系統中的PID調節經歷吧!

控制系統要求實現PID調節的功能,PID的設定值是一個實時變化的隨機量(來自于沖板流量計的瞬時值),要求輸出量(失重式給料機的給料量)能夠及時、準確的跟隨設定值的變化,做出快速、準確的響應。

剛開始接觸PID調節,可謂是一頭霧水,只知道P 就是比例,就是輸入偏差乘以一個系數;I 就是積分,就是對輸入偏差進行積分運算;D 就是微分,對輸入偏差進行微分運算。

具體該怎么用不知道,參數該如何整定不清楚,于是跑到了書店,翻開了一本《自動控制原理》,看著滿書的公式推導,心里倍感壓力巨大,沒看懂就灰溜溜的回來了。

     當時手里有本S7-200的系統手冊,里面有一段PID的程序和相關講解,仔細讀了好幾遍,有那么一點點明白了,又下載了S7-300的FB41功能塊的說明,看得似懂非懂的,不管了,先寫好程序再說。很快設備就組裝好了,還不能發給客戶,因為我的程序還沒調試,于是便主動加班加點的開始了調試工作。

    系統震蕩--

為了方便調試,我先是將設定值給一個恒值進行調試,沒想到一開始就碰到了難題,設備運轉起來后,只見變頻器面板在0-50HZ之間來回變換著數字,電機也跟著嗡嗡的喘著,系統震蕩了,改了幾次參數都是如此,調試一開始就陷入了僵局。(當時還不清楚P值先要給小點,積分時間先要給長點,開始時P和I不要同時調整,P整定差不多了,再整定I,心里想到個參數就試一個參數,結果折騰一天還是個老樣子)晚上躺在床上睡不著,腦子里不停地思考著,該從何下手呢,我顯然是沒找著竅門啊。

第二天一大早,坐在電腦前,一邊查著資料(當時公司已經可以通過ADSL上網了,雖然速度有點慢)一邊梳理思路,如何才能不超調呢?既然是超調了,說明調節量太大了,那如何才能每次一點一點的調呢?對了,先把P值改小點,隨即降到了一半,有點效果了,再降一半試試,這時的P值整整縮小了10倍,設備啟動,頻率一點一點奔到了給定值附近,一點也不超調了,找著感覺了(我暗自欣喜),再稍稍將P值改大點,經過幾次調整,P值確定了,可感覺上P取值太小了,可再大些就又波動了。

再調整一下積分試試,而積分有啥作用,它和時間又有啥關系呢?帶著疑問,我又開始了I值的整定,根據P值調整的經驗,我迫不及待的給I值縮小了10倍,結果系統又開始了昨天的震蕩,咦?這是怎么回事,反復試了幾次,找出了點規律,原來I值越小,調節的越厲害。哈哈!終于發現了點小門道。再經過多次調整,系統終于受我控制了,可每次都要20多秒才能調節好,我又開始著急上火了。

調節周期--

還可以調整哪里呢?仔細想了幾天,依然沒有結果,偶然的將FB41放到了OB1里,奇跡發生了,很短時間就調到位了,又把FB41的說明仔細讀了一遍,當時看那些圖表和說明簡直就是煎熬,就參數表能看明白,還對有些參數不理解,經過一個參數一個參數的梳理,只見采樣周期的參數后面寫著,采樣時間的取值要與OB35的設定值保持一致,于是打開CPU的屬性設置對話框,查看OB35的時間為100MS,這顯然比OB1的掃描時間要慢的多,將OB35時間調整到10MS,實驗結果比原先好多了。

多參數調節--

解決了前幾天的問題,系統調試開始了重點環節,模擬設定值的變化,看看階躍響應的速度如何,再測量一下這時的給料量,看能否滿足設計要求,結果數據大都超出了精度要求的范圍,還是沒調好啊,可該調的地方都調了呀,我開始有些郁悶了,難道就是這樣的效果了,我有些不甘心,改了不同的參數,將實驗數據都一一記錄了下來,經過認真分析發現:穩態時小參數(P值小,I值一定)數據精度比較高,但動態跟隨緩慢;隨動時大參數(P值大,I值一定)階躍響應很好,但數據誤差大;實時性和穩定性是相互制約的,要如何做才能魚和熊掌兼得呢?我靈機一動,在調MM440變頻器時不是用了兩套參數組嗎,我何不也設計兩套參數,根據設定值與反饋值的偏差,設定一個偏差帶,偏差較大時,用調節作用比較強的一組參數,一旦調到設定值附近(偏差帶以內),就切換至調節作用比較弱的一組參數,避免出現超調,引起系統震蕩。經過多組參數處理后,我實驗的給料精度已經可以滿足要求了,自動跟隨的性能也控制在了3秒以內。

無擾切換--

設備每過一段時間需要往料倉里加一次料,由于是失重給料方式,在加料期間反饋隊列里的數據是不準確的,這個時候不能用PID功能,需要切換為隨動開環方式,這很容易做到,MAN值始終是根據流量計計算出來的(與SP_INT始終保持一致),直接將LMN_ON設置為1,即可切為手動,可手動切換回自動可就要注意了,這要把握兩點:1、PID的反饋值(PV_IN)已經檢測正常。2、先將此時的反饋值(PV_IN)給SP_INT,之后再恢復到正常的調節。其實隨動系統的PID本身就有一定的抗擾動能力。

小節--

通過這次隨動系統的PID調節,讓我感覺到做PID調節控制其實很有意思,它就像具備一定的智能一樣,隨時檢測著反饋信號,一旦發現反饋值偏離了給定值,就給出相應的控制力量,即使干擾隨時存在,都能夠排除干擾,因為控制器早已具備了應對的策略。

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