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石化公司供水系統循環水涼水塔,能夠降低循環冷卻水的溫度,以達到重新送入工藝設備進行冷卻的目的,是石油化工生產過程中不可缺少的一個部份。涼水塔的結構型式無論是恒流干濕式、逆流式或是其它的結構形式,內部都有大量的鋼結構。這些鋼結構長期在高濕度和受水沖擊下工作,存在嚴重的腐蝕,所以必須采用防蝕隔離層。防腐蝕隔離層的好與壞直接影響鋼結構的使用壽命。但是在新建的涼水塔往往存在防腐蝕涂層選擇不合理,金屬表面處理級別低,出現新投用的涼水塔鋼結構使用1 年左右防腐蝕涂層失去作用,金屬結構遭到腐蝕,涼水塔的使用壽命縮短的現象。
1 腐蝕情況
化肥廠2003年6月新改造的恒流干濕式涼水塔,內部鋼結構已全部更新,鋼結構總重為250噸,防腐蝕層采用環氧涂料。該鋼結構在2005年6月檢修時檢查發現防腐蝕漆膜大部分已經破損沒有使用價值。
鋼結構部分出現腐蝕,特別是焊道附近金屬腐蝕比較厲害,銹蝕層有2~3mm 厚。銹蝕層下面有較多的像黃豆粒、米粒大小不一的點蝕坑,原來的金屬表面已經見不到。有部分金屬護欄的扁鋼在焊道部位斷開。沒有開裂
的防腐蝕層表面發粉,表面上看樹脂含量很少。采用劃格器檢查,發現被劃開的防腐蝕層,發脆已沒有使用價值。被劃開的防腐蝕層下的金屬已經被腐蝕,有1mm左右的銹蝕層。這說明防腐蝕層氣孔比較多。對整體鋼結
構的防腐蝕層檢查上看早已沒有使用價值。
另外,煉油廠三循逆流式涼水塔為2003年7月進行改造,鋼結構采用環氧磁漆(固化劑為胺類),兩道底漆,三道面漆進行防腐蝕。底面處理達到Sa2.5級。運行3個月左右,防腐蝕層出現發軟、起鼓、脫層現象,起不到
防腐蝕作用。
2 腐蝕原因分析
2.1 防腐蝕涂層的損壞
化肥廠涼水塔鋼結構防腐蝕層損壞。首先是金屬表面處理不當。因為當時所實施的工藝為人工機械除銹達到St3 級,與所選的環氧涂料進行配套,沒有達到涂料要求的附著力。因為環氧涂料本身要求與金屬表面結合
必須達到機械噴砂除銹Sa2.5級。所以從現場涂料脫層的現象看,沒有達到要求的附著力。二是所選的涂料樹脂含量低,從現場漆膜看干固的防護層樹脂含量少而其它填料過多,產生較多粉化顆粒。這樣涂層易存在較多的
氣孔,水分子及其它雜質容易滲透涂層引起金屬表面腐蝕。煉油廠涼水塔鋼結構防腐蝕層損壞。雖然防腐蝕涂層已經固化2 個多月,但是使用后遇水防腐蝕涂層發生損壞。所選用的是環氧涂料,酮亞胺為固化劑[1]共三道,
期望耐用10 年以上。表面噴砂至Sa2.5 級,施工時溫度正常,為15~25℃,涂裝后固化時間 長2 個月。使用后不到1 個月漆膜起泡。原因為:酮亞胺實質上是用酮封閉的多元胺,與空氣中潮氣接觸后析出多元胺及酮,
多元胺再與環氧樹脂固化。該漆經刷后,漆膜表面與水汽反應而固化,阻滯漆膜丙酮充分揮發,殘留的酮有一定的水溶性,引起滲透壓使漆膜起泡。這說明所選的配套固化劑不適合在這一環境下使用。


